内冷式吸收塔故障分析及改进措施

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郝永辉

(唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司,河北 唐山 063305)

吸收塔是纯碱生产中主要设备之一,塔内气液两相逆向流动,淡氨盐水从塔顶加入自上而下流动,经过洗涤段、冷却吸收段与从下向上流动的NH3和CO2气汽混合气逆流接触,生成热氨盐水从塔中部流出,反应后的气体从塔顶排出。

我公司采用直径为φ2800的内冷式吸收塔,塔高33.68 m,由洗涤段、冷却吸收段、储桶段组成,材质为HT20-40。其中洗涤段目的是洗涤吸收剩余氨,由七节塔圈组成,顶部为空圈,下面五圈装有五个泡罩,气囱,旁边设有溢流槽,最下部塔圈内装有分布器一个。冷却段由8个冷却水箱和两节空圈组成,每个水箱有φ51×1.5钛管378根,每根长2 762 mm,共有3 024根,不仅起冷却氨盐水的作用,而且还起到气液接触的作用。最下部是储桶段,作用之一是增加位差,使吸收好的热氨盐水能靠静压自流入澄清桶内,之二是用于储存冷却好的氨盐水供碳化使用。

我公司共有五台吸收塔用于生产,使用过程中相继发生问题,如洗涤段泡罩松动,与气囱撞击产生噪音,甚至泡罩脱落,被迫停塔。工艺操作存在吸收效果差,塔内阻力大,操作弹性小等缺点。在停塔检查时还发现水箱内漏问题,水箱两侧花板孔内部O形圈定位台全部腐蚀掉,内径由原来的φ52.5增大到了φ60,并有多根钛管的密封脱落,密封部位长度由原来的35 mm,最小的变成15 mm,远远超出冷却钛管与花板的密封尺寸要求,并出现了明显的石墨化腐蚀,水箱中的冷却水泄漏到塔内,造成氨盐水浓度降低,也就是我们常说的水箱内漏。

2.1 洗涤段故障分析

在使用过程中,原泡罩结构由于液体的腐蚀、冲刷,容易造成气囱与泡罩的连接位置出现缝隙,导致螺栓预紧力降低,固定螺栓松动或脱落,再加上气体的扰动,使泡罩产生振动,甚至偏斜或脱落在气囱上,使塔不能正常运行,必须停塔处理。(见图1)

1.气囱 2.隔套 3.菌帽 4.连接螺栓

2.2 冷却段故障分析

由于我公司纯碱产量日益增加,直接造成吸收塔负荷加大,特别是夏季经常出现热顶现象。气液在塔内接触时改变了原有的稳定状态,在水箱花板上下四角处,气液形成湍流状态,氨盐水、氨气对水箱花板的冲刷腐蚀严重,铸铁水箱花板材质不能满足现在生产要求,抗冲刷、抗石墨化腐蚀能力差。这主要是由于吸收塔内的氨盐水中含有一定量的Cl-,铸铁中的铁素体(α)被选择性地溶解,即Fe2+与Cl-发生化学反应,因在铁碳合金的基体组成中以铁素体的化学稳定性最差,进而从金属的表面开始向内部均匀地发展,最后只留下一个多孔的石墨基体,也就是我们常说的铸铁的石墨化腐蚀。塔内不稳定的气、液冲刷也有助于加快石墨化腐蚀的速度,这种局部腐蚀的后果对铸铁塔本身强度的影响是相当严重的。其中第一、二层水箱花板四角处腐蚀最为严重,花板孔之间出现了大量被穿透的孔洞。

水箱中的每根冷却钛管直径51 mm,长达2 762 mm,管壁只有1.5 mm,塔内气液的接触,反应剧烈,气体流速较高,钛管会产生一定的弯度,随着气流上下颤动,即钛管产生了一定的挠度(我们可以把穿于两花板之间的钛管看成是两端不受约束的简支梁),在花板的O形圈定位台被冲刷腐蚀变大后,密封圈就会向塔内方向脱落,再加上冷却水压力要比塔内介质压力高,这样在此双重作用下,导致密封失效,冷却水进入氨盐水中,造成水箱内漏。我们每年停塔检修均发现此类问题。

水箱两端顶部凹槽因雨水或漏液长期积存导致局部腐蚀严重,甚至锈透,将造成水箱外漏。

2.3 储桶段故障分析

储桶段相对问题较少,主要集中在各进、出口连接法兰及清理孔漏液上。法兰口漏液造成密封面腐蚀损坏,使法兰强度降低,更加剧泄漏问题的发生。

3.1 洗涤段改进措施

为有效解决洗涤段问题,我们对吸收塔进行了筛板化改造,将原洗涤段塔圈五层菌帽、溢流槽结构改为七层筛板式结构,筛孔板塔主要优点是构造简单,处理能力大,设备阻力小,能耗低,具有足够的机械强度和耐腐蚀能力,便于制造和检修,运行稳定。不足之处是塔的安装要求严格,塔板应保持水平;
操作弹性较小。为了保证塔内气体与液体应有足够的接触面积和接触时间。我们通过计算试验,最终确定适宜筛板孔径、孔间距及开孔率。保证气液两相应具有强烈扰动,减少传质阻力,提高吸收效率。同时将原洗涤段下部分布器上移至筛板圈上部,对进液进行初次分布,为使筛板上液层厚度保持均匀,严格控制各层筛板的制作和安装精度,以防止塔偏流。2009年3月2日,我车间1#吸收塔已由泡罩塔改为筛板塔,经过一段时间试运行,发现1#吸收塔与其它塔相比阻力明显降低,洗涤段压力降约为0.41 kPa,只占总压降的 10%。而未改造的3#吸收塔测定洗涤段阻力降为5.97 kPa,比1#吸收塔大5~6 kPa,由此可以认定洗涤段改为筛板后能够有效降低吸收塔阻力降。

3.2 冷却段改进措施

1)增加一层水箱,将原八层水箱改为九层,提高塔的应变能力,吸氨生产最大变动因素是在冷热季节中冷却水温相差悬殊,致使冷却能力变动幅度大,通过增加了一层水箱,加上及时调节冷却水量,更能够适应反应区移动,增大吸收区,缓解夏季热顶问题,同时可节约用水量,提高塔的工作效率。

2)在铸造水箱时,在铸件中加入一定配比的抗石墨化腐蚀的Cr、Ni合金元素,提高水箱的耐腐蚀性,减缓水箱花板腐蚀速度,保证密封效果。同时保持铸铁塔本身强度。

3)对水箱进行了分体式改造,保证原钛管位置及数量的前提下,将水箱花板做成分体式,彻底解决因吸收塔水箱花板内漏造成被迫停塔更换水箱的严重后果,改造后的分体水箱花板被冲刷腐蚀严重到不能使用时,可以临时停吸收塔,单独更换备用的分体水箱花板,这样将大大缩短了检修时间,节约检修费用(如图2)。

1.箱体 2.分体水箱花板Ⅰ 3.分体水箱花板Ⅱ 4.不带水进出口管水箱盖 5.带水进出口管水箱盖

4)对水箱花板及钛管密封结构进行改造。原花板与钛管密封形式为O形圈与止推圈共同密封,这样的密封结构的缺点是:在花板定位台被冲刷腐蚀后,密封O形圈容易脱落,造成密封失效。改造后的分体水箱花板孔取消了密封定位台,改为φ58的通孔,同时原密封O形圈、止推圈改为与钛管尺寸相配套的一体式密封圈,安装前先在钛管孔涂油,密封圈选用天然胶,遇油膨胀,形成可靠密封,从而彻底解决了原花板与钛管密封失效的问题。

5)为解决钛管晃动问题,我们将最下面一个水箱最下一排换热管壁厚增加,提高每根钛管的刚度,从而起到折流板的作用,对气流进行缓冲,使上面钛管保持稳定,保证密封效果。

6)在10#圈进气口加钛材质进气分布器一个,同样可以使进气更均匀,避免直接冲击换热管,减缓了气流对钛管的作用力,有效解决水箱内漏问题(见图3)。

图3 10#塔圈进气分布器

7)为解水箱上部腐蚀问题,我们将水箱凹槽内清理除锈,填充干砂,表面做玻璃钢封闭处理,避免水箱外腐蚀。

8)再分布器改造,原再分布器开孔较集中,分布效果不好,我们对其也进行了改造,在保持原有开孔数量的情况下,进行合理布局(见图4)。

图4 吸收塔再分布器局部

3.3 储桶段改进措施

储桶段连接法兰原为开口槽式改为翻边法兰式,这种结构耐腐蚀性强,密封效果好,方便拆卸。在运行中发现漏点后应尽快安排消除,防止法兰密封面腐蚀。法兰外表面应及时清理结疤,保持整洁干燥。

通过实施以上改进措施,我公司吸收塔已平稳运行近10年,故障率明显降低,效果良好,彻底消除了设备隐患,有效延长了运行周期,稳定了化工生产,达到了预期的目的。

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